经过一番深入的研究和分析,刘杰初步判断,问题很可能出在进刀机构或者液压油缸上。有了这个方向,他决定采取行动。他找来叉车,小心翼翼地将工作台吊起来,然后开始拆卸进刀机构和液压油缸。
车间里弥漫着紧张的气氛,刘杰的额头上布满了汗珠,但他的眼神始终坚定。他仔细地检查着每一个零件,不放过任何一个细微的瑕疵。当他拆下进刀机构的轴承时,发现已经有了明显的磨损痕迹。他毫不犹豫地换上了新的轴承,并仔细调整好间隙。
接着,他又将目光投向了液压油缸。他发现油缸的密封圈已经老化,失去了弹性。他将所有的密封圈都换成了合适的新密封圈,然后将油缸的活塞杆与进刀机构重新连接。然而,当他完成安装后,却发现活塞杆与进刀机构始终存在着间隙。
刘杰的眉头紧皱,他知道这个间隙是导致尺寸不稳定的关键因素。他再次将其拆卸下来,仔仔细细地进行检查。终于,他发现了问题的根源——丝杆与油缸连接处的键槽比正常的偏大了。一个 8mm的新键放在那个键槽上,竟然还有很大的间隙。用卡尺检测后,他发现键宽比正常的大了 20丝。
这一发现让刘杰感到一阵绝望。想要做一个专用键,不仅费时费力,而且还可能耽误修理的进度。就在他陷入沉思的时候,突然灵机一动:既然键槽宽了,何不将键辗宽点呢?
说干就干,刘杰拿起榔头,使劲捶打着平键,试图将其碾宽。每一次的捶打都伴随着他的心跳,他不知道这个方法是否可行,但他别无选择。经过一番努力,平键终于被碾宽了。刘杰怀着忐忑的心情将修好的零件重新装上。
当他启动滚齿机,进行测试的时候,整个车间都安静了下来,所有人的目光都聚焦在这台机器上。随着机器的运转,刘杰紧紧地盯着百分表,心都提到了嗓子眼。
奇迹发生了!百分表上的指针稳定地跳动着,尺寸的偏差竟然控制在了允许的范围内。刘杰成功了!
消息迅速传遍了整个工厂,操作工们纷纷围了过来,对刘杰竖起了大拇指。厂领导也对刘杰的表现给予了高度的赞扬,而朱雀则灰溜溜地躲在角落里,不敢正视刘杰的目光。
刘杰用自己的智慧和勇气,战胜了困难,不仅解决了滚齿机尺寸不稳定的难题,也为自己赢得了尊重和荣誉。