地面推力(KN):28.45
室压......
在数据报告中,所有的数据章昭都不感到吃惊,包括地面比冲都是预料之中。
唯一在意料之外的问题,大概也就是关于这款发动机的地面推力,倒不是说它数据偏小,现在问题反而是数据有些偏大。
原计划的设计目标是地面推力25KN左右,上下浮动0.5就算差不多,但章昭是万万没想到,这测试结果一出来,居然大大超出了预定推力12%以上。
推力溢出12%之多,意味着什么?
意味着手上这款发动机设计已经远远超出了开发团队的预期值,但这并不是什么好事儿。
推力超出了经过严格计算的数据结果,很大可能就是某一处设计阀值有所超标,或者干脆是超过了零部件的额定工作范围。
现在发动机还没能通过定型测试,同时也意味着后期的测试风险等不确定性增加,很有可能会在某个让人完全意想不到的时刻出现炸机问题。
而这,绝不是危言耸听!
推力数据超标在某种程度上来说虽然值得高兴,这毕竟是证明了发动机的潜力还很足,但在当前这种情况下。
章昭宁愿它不要超标,安分一点儿。
待人群散去,几位核心设计人员才赶紧坐下来,面对这个让人又爱又恨的问题,团队必须尽快拿出合适解决方案。
马特兰教授对此思考良久,具体的超标原因,后续还要再详细审核设计资料、生产流程,经过仔细排查之后才知道,但对于推力超标这事本身而言,他还是很有发言权。
一马当先,首先给出意见:
“我们在这款发动机设计之初,其实是预留了很大的设计余量,现在多出12%的推力,我认为发动机本身的硬件性能是可以承受住。”
说着,回头又看看教研室几位研发团队的核心,也没有再犹豫。
给出最终鉴定:“不管它,我们继续推进发动机的测试工作,将推力指标修改为28KN。”
要说这建议,那绝对是非常激进了,作为专业的火箭发动机研究人员,对该决定所蕴含的利弊风险,马特兰自然比章昭更加清楚。
可就是在这种情况下,居然还选择如此激进的方案,值得思考......
章昭:“我反对!”
作为这次探空火箭项目的总体设计师,章昭必须要通盘考虑各种可能发生问题,发动机推力增加确实是好事,但同样也是坏事儿。
火箭发动机的重要性就算说破了天,那也不过是火箭的子系统罢了,子系统再强,终究也是要服从整体的设计需求才行,这是系统化工业设计的基本要求。
即便马特兰教授在液体火箭发动机上面的造诣远远地超过章昭,但就算是这样,有些原则性问题依旧不容触动。
狠下心,也不怕打击大家的积极性:
“发动机推力溢出12%,从动力系统本身来说,这确实很不错,值得高兴。马特兰教授确认发动机能够承受更大的推力输出,那我也相信教授的经验。”
迎着众人不解的目光,章昭自是不惧,因为他是火箭的总体设计师!
再次重申:“但是,发动机推力骤然增加12%,这对于箭体结构设计而言,绝对是灾难性的后果,因为箭体结构设计没有留那么多的余量!”
说来也巧了,要是搁在以往,火箭的研制工作大多都是发动机设计定型之后才开始。
可这次不一样,为了赶时间,章昭选择采用并行工程来管理整个研发流程,好处是项目开发效率可以得到很大的提升,但坏处同样也不少,首先是各系统之间必须严密配合,不能有丝毫的设计超标或不达标。
现在发动机推力严重超标,怎么还可能不着急,那搞不好就是牵一发而动全身。
这绝不是章昭保守,而是工程走到现在这一步,他只能选择按计划推进。
可话说到这里,旁边一直没怎么说话的张教授却有些看不懂了,若是要论箭体结构设计,这点余量应该是不成问题吧?
很奇怪,完全不应该啊.....
反正也顾不上那么多,开口直接打断章昭的发言,张教授现在非常疑惑。
问到:“这情况不对,按照NASA System Engineering Handbook(美国航天局系统工程手册)第四部十三章规定,在探空/运载火箭的结构设计要求中,设计余量必须大于20%,若是按照这样的要求,箭体结构设计应该是能够满足现在的28.45KN推力需求才对。”
这一说,似乎也有道理啊!
众人再次将目光看向章昭这边,正如张教授所言,结构设计应该不成问题才对,怎么还畏手畏脚的。